第六十九章 加工顫振(第2/2 頁)
退刀,劉義以為結束了加工,不禁又看了李天峰一眼,那眼神似乎在說,李總,刀具沒有問題吧,一切正常呢。
李天峰自然讀懂了劉義的眼神,不禁淡淡的道:“還只是加工完零件外圓,機床正在退刀,換刀之後,內孔加工就要開始了。”
還沒有加工完?劉義狐疑的看了旁邊的技術員何林,在劉義眼裡,技術員何林最有發言權。
何林也淡淡的道:“劉工,距離正式加工完成還早著呢,這道粗車工序,我估計也要一個把小時吧。”
一個把小時,現在加工才過去十幾分鍾,那還真早著呢。
李天峰看到退刀之後,機床馬上開始自動換刀,換上了那把深孔車刀,李天峰不禁道:“將加工速度降百分之五十。”
雖然不知道問什麼此時要將加工速度降下來,但工人師傅還是忠實的執行,將機床的倍率將為百分之五十。
數控機床有一個倍率調節旋鈕,可以從百分之零調節至百分之一百二十,甚至是百分之一百五十,甚至更高。
一般情況下,工藝上沒有特殊說明的話,一般都是採用百分之百的倍率加工,這樣,數控加工程式編制採用的車削轉速是多少,加工實際就是多少。
如這槳軸加工內孔,粗車採用的車削轉速是兩百轉,如果採用百分之百的加工倍率,實際加工也就是兩百轉,現在,將倍率調製百分之五十,那加工車削轉速就成了一百轉。
倍率一調整,轉速明顯的降了下來,此時,張燦似乎明白了什麼,心中想道,不愧是李總,什麼問題都逃不過李總的火眼金睛。
開始車削槳軸內孔。
這是一個深孔,因為槳軸比較長,長度八百多毫米的槳軸,因為中間是一個通心孔,工藝上先加工一頭,加工深度是這八百多毫米總深度一半多一點點。
至於為什麼不一次性將這八百多毫米的通孔加工完成,那是因為,這樣一來就要一把很長的深孔車刀,這麼長的深孔車刀,開玩笑,那是沒有的,即使設計製造出來這麼長的深孔車刀,那肯定是沒法使用了。
因為我們知道,越是細長的東西,剛性越差,八百多毫米的長度,和四百多毫米的長度,那完全就是兩個不同的概念。
內圓深孔開始加工,從外往裡加工。
開始,加工似乎還比較正常,但是,對著加工開始之後不久,漸漸的,加工聲音就不正常起來,且越來越不正常,不但加工聲音不正常,機床似乎也不正常,似乎在輕微的顫動。
加工震刀,也就是加工顫振!
這是一種不良加工現象,一看到這種情況,瀋陽機床工人師傅,技術員何林等大家紛紛都知道了,不禁都對視一眼,然後看向李天峰。
“發生顫振,將加工速度再降低百分之一十。”李天峰指示。
發生這種現象,是因為刀具剛性不夠,不能滿足加工需要,故在加工的時候發生了顫振,這是一種非常不良的加工現象,輕則在加工表面留下明顯的振刀紋,重則挖刀,或是引起加工尺寸超差。
在零件的精加工之中,因為這樣的工序精度較高,不容出現這樣的現象,一旦發現出現,最好的辦法就是馬上停止加工,馬上解決。
現在是粗加工,情況要稍微好一點,沒有這麼嚴重,但是,這畢竟不是好現象,也是要避免出現的。
解決加工顫振,最根本就是更換刀具,換上剛性更好的刀具,這樣就不會再出現這樣的現象,而現在槳軸加工,這把深孔車刀是非標刀具,費了很大的力氣才設計製造的,即使是想更換更好的刀具,那也沒有刀具可以更換。
不能更換更好的刀具,那就只能採取其他的辦法了。
降低加工車削轉速,這是比較有效的辦法之一,因為加工時轉速越高,速度越快,車削時的受力就越大,降低車削速度,顫振自然能很快降下來,但是,加工效率也相應降下來來了。
此外,除了降低轉速之外,還可以減小車深量,因為,車深越小,刀具受力越小,反之,車深越大,刀具的受力就越大。
當然,減小車深量,也不是一種非常好的辦法,因為車深減小,加工效率也相應的降低下來。
……
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