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何況蜂巢實驗室作為泛翰研究院的核心實驗室。也不方便讓中村晴樹一個日本人呆太久,周碩連忙將他送了出去。
十三個小時之後,完成了八十三道工序的晶圓,經過最後一次清洗終於完成了它的加工歷程。安靜的躺在了實驗臺上。
此時,蜂巢實驗室的十四位研究員全部聚集一堂,都圍攏在負責測試用的測頻儀前面。就像cpu在出廠之前。需要先進行測試一樣。晶片在製造過程中,總是難免會出現各種各樣的問題。導致一些殘次品或者缺陷。這時候,就要透過測頻確定它們的質量。
有缺陷的晶片被製造成低頻的cpu。透過邏輯遮蔽掉一部分功能,作為低端產品進行出售。而沒有缺陷的cpu則以完整的功能,作為高階產品進行出售。所以才會有一些cpu產品透過開核,來獲得更好、但更不穩定的效能。
和cpu檢測一樣,nand記憶體在封裝之前,也需要對其進行測試。不僅要獲得其具體的效能資料,也要透過產品的缺陷推導製造工藝存在的問題。
一張200mm的晶圓上,這時表面上已經佈滿了流光溢彩的花紋。這是透過氣象沉澱,附著在晶圓上面的有色金屬。這張晶圓上面密密麻麻的分佈著30塊晶片所需要的積體電路,透過對它們的測試,將可以得到這條0。5微米工藝生產線運作的具體資料。
“合格,合格,不合格,合格,不合格……”
30塊晶片的積體電路,不斷的完成測試。每一次合格,都能激起周圍研究員們激動的歡呼,每一次不合格,也都能讓他們發出沮喪的嘆息。
“一共是21塊合格的晶片,良品率70%。”麻友公有些疲憊的把頭從儀器前抬起來,如釋重負的說道。
70%的良品率,若是放在20年後,根本沒有盈利的可能。哪怕是在1995年,也仍然極大的落後於美、日晶圓廠的平均水平。但如果放在國內,和908工程或者其他的國企晶圓廠,這已經是非常了不起的進步了。當然,國內的晶圓廠本身運轉成本低,再加上產量稀少,倒也不愁賣。像是一些軍工方面的晶圓廠,更是不用在乎經濟規律這種事情。哪怕30%的良品率,也一樣是用不完。
然而即使如此,周碩仍然失望的搖了搖頭說道:“70%的良品率這還是實驗室資料,大規模生產中還會進一步降低。若是使用國產線,初期能達到50%的良品率,就要阿彌陀佛了。”
麻友公點了點頭,無奈的說道:“這也是沒有辦法的事情,咱們國家不僅是裝置和技術不行,生產管理上面缺課也很嚴重。晶圓廠作為最接近實驗室環境的工廠,對工人的文化程度要求很高。沒有科學和嚴格的管理,大規模生產中良品率低下是必然情況。”
周碩皺了皺眉,說道:“咱們現在這一條生產線,50%的良品率再加上磨合期,月產能達到8000片恐怕就已經很值得欣慰了。”
他嘆了口氣,點頭道:“就這麼先幹起來吧,萬丈高樓平地起,這個過程無論如何是免不了的。”
10月中旬,沉寂了半個月的泛翰研究院突然召開了記者釋出會。這如同在平靜的湖面上,扔進了一顆大石頭,頓時掀起一陣軒然大波。
釋出會還沒有開始,這就已經在半導體行業內形成了新聞效應。對泛翰研究院將會如何證明自己的清白,業內人士也是眾說紛紜。
有說要公佈技術細節的,有說要請德高望重老專家進行技術鑑定的,有的甚至說泛翰集團應該把技術無償提供給國家使用……
只有極少數人,覺得泛翰研究院可以釋出一款使用0。5微米工藝的晶片,這樣究竟有沒有掌握技術,自然一目瞭然、任何質疑也就都不攻自破。
但絕大多數人卻並不看好泛翰研究院能夠推出0。5微米工藝的晶片,每一次工藝的改進,對積體電路設計都是一次考驗。並非是把0。8微米條件下設計的積體電路,縮小線寬之後就能用在0。5微米工藝上面。
這裡涉及到的電壓、磁場、效率等等條件,都要求工藝改變,設計就必須改變。而1995年國內或許能造出0。8微米工藝的晶片成產線,卻根本找不到0。5微米工藝的積體電路產品。這本來就是正常現象,一個國家連一條0。5微米工藝的生產線都沒有,又怎麼能培養的出來0。5微米積體電路的設計師呢?國內的高階ic設計,也是要等21世紀之後,在眾多海龜帶來的經驗幫助下才發展起來的。
周碩每每在想到國內的積體電路設計能力的時候,都要重重感嘆一下
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